《試驗箱在智能衛浴潔具領域的耐久性測試》
一、試驗目的
二、實驗 / 設備條件
(一)核心試驗設備(東莞皓天專屬配置)
高低溫濕熱試驗箱(HT-GDS-1000)
鹽霧腐蝕試驗箱(HT-YW-600)
機械耐久性測試臺(HT-JX-800)
水壓循環試驗系統(HT-SY-500)
(二)輔助設備
精密水質檢測儀(監測 pH 值、氯離子濃度)
紅外熱像儀(檢測電子元件發熱穩定性)
扭矩扳手、游標卡尺(測量部件磨損量)
三、試驗樣品
智能馬桶蓋(樣品 A):帶加熱、沖洗、烘干功能,核心部件包括塑料蓋板、不銹鋼鉸鏈、電磁閥組。
恒溫花灑(樣品 B):含溫控閥芯、金屬支架、硅膠出水嘴,主打水溫精準控制。
感應水龍頭(樣品 C):搭載紅外傳感器、銅合金閥體、陶瓷閥芯,用于公共衛生間場景。
四、試驗步驟及條件
(一)環境耐久性測試(樣品 A/B/C 共同參與)
溫濕度循環測試
鹽霧腐蝕測試
(二)機械耐久性測試(分樣品專項測試)
樣品 A(智能馬桶蓋)
蓋板開合測試:機械臂模擬人力開合,速度 10 次 /min,累計 10 萬次,記錄鉸鏈松動度、塑料件裂紋情況。
沖洗閥循環:電磁閥通斷 10 萬次,監測出水流量衰減率(要求≤10%)。
樣品 B(恒溫花灑)
按鍵按壓測試:對溫度調節鍵施加 5N 力,按壓 3 萬次,測試閥芯密封性(不允許滴漏)。
手持花灑擺動:以 180° 角度擺動 5 萬次,檢測軟管與接頭連接處磨損。
樣品 C(感應水龍頭)
感應開關測試:遮擋感應區(每次停留 2s),循環 5 萬次,記錄誤觸發率(要求≤0.5%)。
閥芯磨損:在 0.8MPa 水壓下持續通水,累計時長 1000 小時,測量閥芯泄漏量(要求≤0.1L/h)。
(三)水壓疲勞測試(樣品 B/C 參與)
五、數據采集與分析
關鍵指標記錄
環境測試:溫濕度循環后功能失效次數、金屬部件銹蝕等級(ISO 10289 標準)。
機械測試:部件磨損量(如鉸鏈間隙增加值)、動作失效次數、流量 / 壓力衰減曲線。
水壓測試:泄漏發生時的循環次數、爆破壓力值。
數據分析方法
六、實驗結果與結論
(一)單項測試結果
樣品 A:溫濕度循環 80 次后加熱片溫控偏差超 ±2℃;蓋板開合 8 萬次時鉸鏈出現松動(間隙 0.3mm),未達 A 級標準。
樣品 B:鹽霧測試后支架銹蝕面積 15%(超標);按鍵按壓 3 萬次后閥芯滴漏(0.5L/h)。
樣品 C:感應開關 5 萬次,閥芯通水 1000 小時泄漏量 0.05L/h,達標;水壓循環 4000 次時接口滲漏。
(二)綜合結論
智能衛浴潔具的耐久性短板集中在:高溫高濕導致電子元件老化、金屬部件防銹工藝不足、機械結構耐磨性待提升。
東莞皓天試驗設備可精準捕捉產品薄弱環節,其機械測試臺的 10 萬次動作模擬與水壓循環系統的壓力波動控制,能有效復現實際使用中的失效場景。
建議企業針對測試不達標的樣品進行專項改進,通過試驗箱驗證優化效果后再量產。
七、失效分析與改進建議
(一)失效原因分析
樣品 A 加熱片:密封膠在高溫高濕下老化,導致水汽滲入電路;鉸鏈材質為普通 ABS,耐磨性不足。
樣品 B 支架:鍍層厚度僅 8μm(標準要求≥15μm),防銹能力弱;閥芯彈簧疲勞強度不足。
樣品 C 接口:密封圈采用普通丁腈橡膠,耐水壓疲勞性能差。
(二)改進建議
材料升級:
電子元件密封采用耐溫硅膠(耐 150℃);鉸鏈改用增強 PA66 + 玻纖材料。
金屬部件鍍層升級為 20μm 鍍鉻,或采用 316 不銹鋼材質。
密封圈替換為氟橡膠,提升耐水壓疲勞性能。
工藝優化:
智能馬桶蓋鉸鏈增加潤滑脂(耐高溫型),降低機械磨損。
恒溫花灑閥芯彈簧進行熱處理(硬度達 HRC45~50),提升抗疲勞性。
測試方案迭代:
以上方案僅供參考,在實際試驗過程中,可根據具體的試驗需求、資源條件以及產品的特性進行適當調整與優化。
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